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循環(huán)流化床鍋爐石灰石脫硫工藝探討

2009年09月11日 14:50:07人氣:348來源:

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    山東恒通化工股份有限公司是集化肥、化工、熱電聯(lián)產(chǎn)于一體的大型化工企業(yè)集團,目前化工廠產(chǎn)生的乙炔的副產(chǎn)品電石廢渣每天可達近1000t。電石渣的主要成分是Ca(OH)2,易溶于水。電石廢渣長期露天堆放會污染土壤和淺層地下水,使土壤鹽漬化和鹽堿化。

    熱電廠現(xiàn)有240t/h循環(huán)流化床鍋爐五臺,型號為YG-240/9.8-M1,并配有石灰石脫硫系統(tǒng)一套。石灰石經(jīng)振磨機磨成粒度適當?shù)氖沂郏缓蠼?jīng)刮板輸送機、圓盤給料機輸送至給煤皮帶和燃料煤混和后,爐內(nèi)實現(xiàn)脫硫。目前鍋爐采用本地煙煤和白煤末摻燒,含硫量較高,達2%,SO2排放濃度遠遠高于國家排放標準。若用石灰石脫硫,根據(jù)計算,每年需要石灰石約15~20萬t,成本很高。

    一、循環(huán)流化床鍋爐特點、脫硫機理及脫硫影響因素

    循環(huán)流化床鍋爐具備許多*的優(yōu)點,主要有(1)燃料適應性廣;(2)燃燒效率高;(3)易于實現(xiàn)脫硫;(4)氮氧化物排放低。由于使用低溫燃燒和分段燃燒,氮氧化物生成量少。

    煤燃燒過程中,燃煤中的硫可分為有機硫和黃鐵礦硫兩大部分,硫分在加熱時析出,如果環(huán)境中的氧濃度較高,則大部分被氧化為SO2而很少部分殘存于爐渣中。循環(huán)流化床鍋爐的燃燒脫硫過程是將脫硫劑(石灰石、白云石或消石灰)送入爐內(nèi),脫硫劑進入爐內(nèi)首先鍛燒生成氧化鈣,氧化鈣再與燃料燃燒生成的SO2氣體反應。

    影響循環(huán)流化床鍋爐脫硫效率的主要因素為:(1)Ca/S摩爾比的影響。Ca/S摩爾比被認為是影響脫硫效率和SO2排放的首要因素,根據(jù)試驗表明,隨著Ca/S比的增加,脫硫效率在Ca/S比低于2.5時增加很快,而繼續(xù)增加Ca/S比或脫硫劑量時,脫硫效率增加較慢,不僅如此,繼續(xù)增加脫硫劑的投入量會帶來其他副作用,如增加物理熱損失、影響燃燒工況等。因此,存在一個較為經(jīng)濟的Ca/S比,對于循環(huán)流化床鍋爐Ca/S比一般控制在1.5~2.5之間。(2)床溫的影響。床溫的影響主要在于改變了脫硫劑的反應速度、固體產(chǎn)物分布及孔隙堵塞特性,從而影響脫硫效率和脫硫劑的利用率。(3)脫硫劑粒度的影響。采用較小的脫硫劑粒徑時,脫硫效果好,故一般采用0~2mm,平均100~500μm的脫硫劑粒度為宜。(4)循環(huán)倍率的影響。循環(huán)倍率越大,飛灰的再循環(huán)延長了脫硫劑在床內(nèi)的停留時間,提高了脫硫劑的利用率,脫硫效率高。
    二、電石渣脫硫工藝

    熱電廠經(jīng)過論證,認為利用電石渣作為鍋爐脫硫劑是可行的,決定對脫硫系統(tǒng)進行改造。改造后的脫硫系統(tǒng),不再運用石灰石磨成粉末進行脫硫,而是利用化工廠產(chǎn)生的電石渣直接加入爐膛進行脫硫。具體方案是,新上一套電石渣輸送系統(tǒng),電石渣經(jīng)料斗、給料機、輸送帶、卸料器輸送到給煤皮帶,和煤一起進入爐內(nèi)實現(xiàn)脫硫,采用變頻器來控制電石渣量。另外,在輸送帶上部裝有電子皮帶秤,用來計量物料。

    1.利用電石渣脫硫的理論計算用量

    按照給煤含硫量2%,Ca、S摩爾比2.5計算,電石渣中含水、雜質(zhì)比例35%(其中含水30%,雜質(zhì)5%),其余成分Ca(OH)2,按照全年總耗煤100萬t量計算,需要消耗電石渣17.8萬t。

    2.脫硫試驗

    為了驗證脫硫效果,對四臺正在運行的鍋爐同時加電石渣進行脫硫試驗,并選擇了煤質(zhì)和工況相對穩(wěn)定的3天時間作為考核對象,以便于分析比較。其中11日未加電石渣,12日與13日則按照一定的比例加入了電石渣。

    3.數(shù)據(jù)分析

    (1)按照一定的比例加入電石渣,Ca、S摩爾比2.5左右時,脫硫效率可達到90%,能夠?qū)O2的排放濃度降到國家環(huán)保要求的400mg/m3以下。

    (2)鍋爐效率與風機耗電量沒有明顯變化。

    (3)鍋爐的除塵器灰量、返料器放灰量、爐渣量都有所增加,三種灰渣的增加比例約為1:1:1,其中返料器放灰量增加幅度較大。

    4.存在問題

    (1)由于電石渣中含水量較大,需加入大量的電石渣,造成鍋爐返料器放灰量增多,爐膛差壓較高,床溫下降,負荷調(diào)整困難。

    (2)電石渣的含水量較高,黏性較大,造成了鍋爐給煤系統(tǒng)落料斗篷煤,易產(chǎn)生堵塞。振動篩的篩分效率下降,環(huán)錘式破碎機的出力增加。

    5.建議

    (1)控制進廠煤的含硫量

    進廠煤的含硫量要控制在1.5%以下,加入的電石渣與入爐煤的比例可控制在15%以下。

    (2)控制電石渣的含水量

    若電石渣中的水分控制在20%以下,電石渣的加入量相對減少20%,電石渣與入爐煤的比例可控制15%以內(nèi)。

    三、結(jié)論

    1.電石渣脫硫的方法是可行的,脫硫效果能夠達到國家環(huán)保要求。

    2.按照每年用煤炭100萬t計算,可消耗近20萬t電石廢渣。開發(fā)對廢電石渣的綜合利用,減少了環(huán)境污染,并為以廢治廢開辟了新的途徑。

    3.電石渣脫硫工藝簡單,只需一套給料和輸送設(shè)備,投資小,技術(shù)可靠,便于調(diào)控。降低了熱電廠的生產(chǎn)成本。

    4.恒通化工熱電廠電石渣作為脫硫劑運用于循環(huán)流化床鍋爐脫硫工藝是經(jīng)濟、可行的,具有一定的推廣意義。
 

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