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簡述冷軋電鍍鋅廢水處理工藝
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關 鍵 詞 | 廢水處理設備,電鍍廢水處理設備,工業廢水處理設備,廢水處理設備工藝,廢水處理設備技術 |
- 【資料簡介】
- 廢水來源及水質
電鍍鋅機組生產工藝中,為提高產品質量,對生產工藝進行了改進,導致大量的Zn2+隨廢水排出,從而使酸堿廢水處理系統中排放水Zn2+超標排放標準為≤4 mg/L,平均為14.26~9.71mg/L,造成月繳排污費20~30萬元;另一方面造成了資源浪費。引起排水鋅含量超標的廢水主要來自機組中的溶鋅坑和廢水坑,水質變化無規律。
中和—薄膜過濾工藝的確定
某冷軋廠電鍍含鋅廢水處理,受總圖布置的局限,大可利用面積為600m2,由于處理水量較大,若采用中和—沉淀法,占地面積需800 m2以上。經比較并考慮到寶鋼實際生產過程中現代化技術水平、現場總圖布置及技術經濟指標選擇采用了中和—過濾法,使占地面積降至400 m2。雖然中和—過濾法的單元技術是成熟的,但作為大型工業的整體廢水處理系統,尚不多見。設計方案中采用的膜分離技術即薄膜液體過濾器,國內尚無應用于處理電鍍含鋅廢水的先例。為慎重起見,行了必要的模擬試驗,探索運行條件,如濾前廢水的pH、濾脫精度、濾速,以確定合適的設計參數。
工藝流程
由冷軋電鍍鋅機組排出的高鋅濃度廢水進入中和反應池,以工業消石灰為中和劑中和,廢水pH由1~2提高到 8.5~9,然后經薄膜液體過濾器作固液分離,過濾后濾液達標排放,污泥送現有酸堿廢水處理污泥系統。
整個處理工藝采用PLC控制,設備和閥門均設現場控制操作箱,同時在操作室內設中央控制和人機操作界面工作站。系統工作狀態根據設置的CRT畫面進行動態顯示,并可實現設備故障統計、運行狀態顯示以及歷史記錄查閱。
電鍍含鋅廢水處理裝置由四個單元組成:
① 中和反應及固液分離單元。這是整個電鍍廢水處理工藝的核心部分,充分反應有效控制pH值以使ZN2+形成Zn(OH)2沉淀析出,是確保廢水合格排放的前提,而率的固液分離是保證合格排放的關鍵。本單元由3座中和反應池、3臺薄膜液體過濾器以及空氣攪拌裝置和控制儀表等組成。
②石灰乳制備及供給單元。該部分由石灰料倉、石灰乳制備及供應投加系統組成,包括倉體、螺旋給料機、混合器、溶解槽、攪拌機組及石灰乳輸送泵等設施。制備好的石灰乳濃度為8%~10%,由輸送泵送中和反應池。
③ 污泥處理單元。由污泥收集池、泥漿泵等組成。污泥經濃縮后送壓濾機壓濾。
④ 鹽酸活化清洗單元。由鹽酸池和輸送循環泵等組成。該部分是為了清洗濾膜上殘存的CaSO4和Zn(OH)2以免堵塞膜孔影響過濾流量。
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