12月15日,168小時試車圓滿完成,新鋼集團煉鐵事業部球二作業區120萬噸鏈篦機—回轉窯球團煙氣超低排放改造項目正式投入使用。它的投用,將實現120萬噸鏈篦機煙氣排放中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物三項排放指標均滿足國家煙氣超低排放標準,助力良山、新鋼乃至整個新余市的綠色發展。
據悉,球二作業區120萬噸鏈篦機主要為新鋼高爐供應高質量的球團礦。為響應國家超低排放要求,新鋼集團于今年6月15日正式開始120萬噸鏈篦機—回轉窯球團煙氣超低排放改造項目。
小編在現場看見,一座80多米高的銀白脫硫巨塔在脫硫區域拔地而起,下方淺綠色管道縱橫交錯,為脫硫塔供給脫硫漿液。不遠處的焙燒區域,兩座20米高的藍塔立于鏈篦機的東西兩側。這三座高塔,正是此次煙氣超低排放改造項目新建的主體建筑。
通過這三座新建主體建筑和利舊的老脫硫塔,該項目采用了雙塔雙循環脫硫工藝、預熱段SNCR+耐熱系統SCR球團煙氣前置脫硝工藝以及脫硫塔頂濕電除塵工藝。
該項目最大的特點,是在行業內首次實現了球團煙氣前置脫硝工藝與雙塔雙循環脫硫工藝的結合,能夠在滿足國家煙氣超低排放標準的同時,大幅降低運行成本。據統計,相比較行業內主流的后置脫硝工藝,該項目預計每年可節約運行成本1500多萬元。
鏈篦機生產中產生的煙氣,首先將進入前置的脫硝工序,相比較傳統后置脫硝,此舉可以有效利用煙氣自身溫度,將煙氣作為鏈篦機干燥段的熱源進行二次利用;完成二次利用的煙氣將進入雙塔雙循環脫硫工序;最終,煙氣將在脫硫塔頂部完成濕電除塵工序后進行排放。
完成這一整套脫硫脫硝處理的鏈篦機煙氣,其中氮氧化物含量由原先的700mg/Nm³降低至20mg/Nm³,脫硝率高達97%;二氧化硫含量由原先的8000—10000mg/Nm³降低至35mg/Nm³,脫硫率高達99%;顆粒物指標含量小于10mg/Nm³,三者均滿足國家煙氣超低排放標準。
面對時間緊、任務重的改造項目,項目部充分發揮自身作為業主方的橋梁作用,通過每天現場碰頭會、每周項目監理會,牢牢把握項目進度,時時盯緊項目質量。在他們的努力下,原計劃中40天的停產時間被壓縮至20余天,為山上山下的生產順行貢獻助力。
該項目的投用,標志著新鋼煙氣超低排放改造工作進一步覆蓋山上球團生產區域,預計每年可降低氮氧化物排放量500余噸,降低二氧化硫排放量300余噸。
出品/ 新鋼集團黨委宣傳部
文字/攝影 鄧昊 林文韜 萬新東 甘志鴻
原標題:你好,青山綠水!新鋼球團煙氣超低排放改造項目投用
版權與免責聲明:
凡本站注明“來源:環保在線”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-環保在線合法擁有版權或有權使用的作品,未經本站授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:環保在線”。違反上述聲明者,本站將追究其相關法律責任。
本站轉載并注明自其它來源(非環保在線)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、平臺或個人從本站轉載時,必須保留本站注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:環保在線”,本站將依法追究責任。
鑒于本站稿件來源廣泛、數量較多,如涉及作品內容、版權等問題,請與本站聯系并提供相關證明材料:聯系電話:0571-87759680;郵箱:hbzhan@vip.qq.com。