江蘇匯能環境工程有限公司作者
廣西蒙山廣晉水泥有限公司地處廣西長壽之鄉的蒙山縣,是太平天國的封王地,作為長壽之鄉,當地環保要求相當高,公司現有新型干法水泥生產線2000T/D,窯尾采用電除塵器,隨著環保要求的提高以及水泥行業環保新標準的實施,水泥企業排放標準將按照“GB4915-2013水泥工業大氣物排放標準”和新的“大氣污染物綜合排放標準”要求規定。公司領導在2015年元月份決定將窯尾電除塵器改為袋除塵器。
一、改造技術方案的確定
本次改造方案為將原來的窯尾電除塵器改造為純布袋除塵器,原電除塵器為浙江華東產品,具體參數如下:
型號規格:WDJ105/3
處理風量: 280000m3/h
煙氣溫度: <300℃
入口濃度: <80g/Nm3
出口濃度: 100mg/Nm3
電場風速: 0.74m/s;
電場截斷面積: 105平方
電場高度×長度×寬度: 12m×18m×10m
原風機型號:Y4-73 No.20D 順45°
風機處理風量: 300000m3/h
入口負壓:2800Pa
電機功率:355 kW
轉速:960r/min
改造后滿足新的環保要求,為實現將來提產的要求,窯尾除塵器設計處理風量≥460000m3/h(按2500T/d設計);除塵器出口煙氣排放濃度≤20mg/Nm3,改造方案中保留了原電除塵器的基礎和一部分部件,如:灰斗、殼體、輸灰設備、進出口封頭及均風裝置等;拆除內部陰陽極系統、陰陽極振打裝置、內頂、外頂、頂梁等;新增頂梁、殼體內部管撐、進出風道、上箱體、噴吹系統、氣路系統、提升閥等;另在進口管路上增加2只冷風閥以調節煙氣溫度,新增布袋除塵器控制系統。除塵器進出風管、除塵器后續引風機的改造由業主負責。
二、脈沖除塵器的設計思路
改造方案確定后,由于工期短,再加上臨近春節,對業主和施工單位都是挑戰,在設計單位的努力下,將另外一個6000T/D項目窯尾電袋復合除塵器的上箱體的半成品進行改造,正好可以用于該項目,節約了工期。根據業主的技術要求,結合電除塵器的具體情況,除塵工藝及設備改造設計方案基于以下幾個方面來考慮:
(1)低排放、率。改造后的除塵工藝和設備必須滿足國家新頒布的排放標準,排放濃度控制在20mg/m3以下,以滿足環保日益嚴格的要求,*解決煙塵排放問題,避免再次改造。
(2)安全、可靠。改造后的除塵系統、設備、自動控制應能在主機運行可能出現的各種情況下長期可靠、安全運行,確保不影響回轉窯生產。
(3)低阻力運行。緊緊圍繞如何降低和控制袋式除塵器運行阻力來制訂改造方案,合理設計設備結構、進風方式、氣流分布和運行參數,確保除塵器運行阻力小于1000Pa,持續滿負荷工作,降低運行能耗。
(4)長壽命。濾袋、脈沖閥等關鍵的部件和材料選用產品,確保除塵器濾袋的使用壽命達3年,脈沖閥使用壽命達3年以上。
(5)盡量節省投資。改造本著經濟、、施工方便的原則,盡可能利用原有除塵設施,降低改造費用,減少改造工作量,縮短施工工期。除塵器本體基礎不變,灰斗和輸灰設備不變,*利用原除塵器的殼體。
(6)配置*的自動控制系統。采用西門子PLC可實現DCS集中控制;多點測溫自動溫控系統。
(7)實現在線檢修。在主機不停機條件下,能對袋式除塵器在線檢修和維護。
(8)改造周期短。采用模塊化設計制作安裝,縮短影響停主機時間。
三、脈沖除塵器的設計方案
在2015年春節后,與3月1日正式進入現場進行原除塵器的拆除工作。具體改造方案如下:
(1)分室數的確定。按照原電除塵器的外形尺寸要求,共設12個袋室,分雙排布置。
(2)過濾面積的確定。根據業內使用經驗和濾料的性能,窯尾脈沖除塵器凈過濾風速通常為0.8~1.0m/min。根據本項目設計風量和外形尺寸要求,同時考慮到本臺除塵器分室數較少,為減少離線噴吹清灰設備阻力的波動,zui終確定過濾面積為: 6720㎡,濾袋規格為:160×7000,籠架為其他項目現有籠架,大大節約了工期,濾袋采用玻纖復合氈濾袋。
(3)噴吹系統。在設計中,我們采用了行噴脈沖噴吹的形式,每個室在除塵器外側各布置五只3"淹沒式脈沖閥。脈沖寬度:0.15s,噴吹間隔5s。采用隔行噴吹技術,盡可能降低粉塵的再吸附。
(4)上箱體的設計。結合設計方現有的半成品,設計方現有花板尺寸每個室可布置160條布袋,為了便于縮短安裝工期,本方案中將上箱體在工廠內制作成模塊,便于現場整體吊裝,這樣大大縮短了現場安裝的工作量。上箱體頂部有坡度以利排水。
(5)百葉閥的設計。為達到離線清灰、在線檢修的目的,在上箱體凈氣室設有百葉閥。當濾袋需要過濾時,由PLC控制,百葉閥關閉,以阻斷煙氣,實現離線清灰。
(6)出風道的設計。本項目的出風道采用外置式,可縮短安裝工期,增加內部空間,提高濾袋布置數量,改造中原除塵器進出風喇叭口封閉,新增上出風口。
(7)風機改造。原則上需要對現有風機進行改造,經設計方的反復計算,zui終決定對引風機先不作改造;同時,設計方和業主溝通,準備了預案,因輥壓機后風機的為415kw,電機有富余,若開機后,不能滿足風量和風壓的要求,可將現輥壓機系統的風機電機與窯尾風機電機互換,滿足系統需要。
(8)其它參數的確定。袋籠采用兩節對接形式,便于運輸、安裝和檢修;清灰方式:離線清灰;清灰控制方式:定時清灰,PLC控制。
四、技改實施及其效果
1、技改實施
為了使本次改造盡可能不影響客戶的生產經營,組織各專業技術人員及安裝施工人員仔細研究圖紙,確定生產及安裝施工方案,如下:
(1)在停窯前除塵器所有的貨物(除濾袋框架)全部運抵現場,減少由于生產、物流等方面原因導致安裝停滯;
(2)電氣在機械安裝過程中穿插進行,避免機械安裝結束后才開始電氣布線,給后期的電氣調試爭取了時間;
(3)除塵器的上箱體采用模塊化的形式,即每個室整體的,到現場直接吊裝焊接即可,產品質量也更好控制;
(4)脈沖閥及分氣箱在工廠內試壓合格后整體發貨,減少了現場組裝的工作量;
(5)為了確保施工質量和進度,工程指揮部安排24小時連續施工,分為三班,技術人員全過程跟蹤,及時解決工程中出現的技術難題
2、改造后的效果
改造后于2015年4月進行了環保監測。目前設備運行狀況良好。
在設備運行過程中,將除塵器脈沖噴吹循環周期控制在60分鐘,其運行阻力僅600-800Pa。經過近2個月的運行,除塵器的運行阻力仍保持在這個水平,大大超出了水泥廠相關人員的理想預期,達到了節支增效的效果。
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