山東明基環保設備有限公司作者
一、問題1:污泥負荷大小與COD或BOD的去除率有何聯絡?他們之間有沒有聯絡的公式表明?
答復:原則上污泥負荷越高,去除率就越低。所以,甘愿低負荷,也不要高負荷運轉,不然,進水水質動搖的話,出水就簡單支了。
二、問題2:請問生物挑選池是加曝按捺絲狀菌仍是不加曝按捺絲狀菌?
答復:不加的。
三、問題3:請問怎樣經過F/M值校核MLSS值是否適合?
答:這個點困難了,校正辦法自然是你的出水是否是運轉過程中處于狀況,這個比任何理論核算要更好,如果要提前判別,仍是經過SV30來判別MLSS值是否,比方從顏色,沉降比值,懸浮顆粒物狀況等。
四、問題4:書上沉淀池的占地面積比絮凝池的占地面積還要小,是不是不應該呈現這種情況呢?說斜管沉淀池的配水區高度應不小于1.2~1.5m,原因呢? 自己的計劃中,規劃水量只需2m3/h,對設備體積約束,如果配水區高度規劃為0.5m,是否什么不當哈? 還我規劃的多級旋流式絮凝池和斜管沉淀池聯合運用,依據公式算下來,斜管沉淀池的占地面積比絮凝池的占地面積還要小,是不是不應該呈現這種情況呢?
答復:配水區高度過高,會呈現短流,故所約束;太低的話,流速過快會呈現紊流。 斜管沉淀池功率較高,規劃后比絮凝池小也并非不正常。

五、問題5:想在泵前加藥劑,但為了更好的使其混合.除了管道混合器還其他更好的混合裝置沒(不能建較大的構筑物)?是否管道混合器就能夠滿意滿意混合效果?加藥點、管道泵、止回閥、混合器置次序是怎樣的?
答復:管道混合器即可,選型能夠和洽談的,包含加藥點,你需自己操心的,該他人做的是就不要自己參加過多了,也不是的。 吸水管段需止回閥,應該要底閥的,出水管看看高程,出水管短,高程不的得話也不需要的。
六、問6:一家食物加工,進水COD大概在15000左右,工藝是格柵→隔油池(三級)→調理池→浮→中水池→IC厭氧罐→好氧池→沉淀池→出水,進水比較會集(夜間三個小時進水量為120方),可是調理池的容積只需50方,請問怎樣設置調理池的水泵參數及運轉辦法?
答:1.這樣的話,調理池小了點,能夠的話,恰當加大。
2.運轉時,前調理池要盡量抽水機到低液位。
3.考慮到調理池不可能抽太低(底下沉淀后抽出水濃度很高,對體系沖擊晦),實踐調理池用容積愈加小。
4.水泵流量不能低于進水流量,不然就溢出風險。
5,你的流程里沒看到事端水池,是否要考慮下。
七、問題7:運用進水周邊出水輻流式二沉池,建的時分購買了聲波泥水界面儀,可是為了裝置的方便,將其裝置在距外圍出水堰板半米的方位,據觀測丈量值的代表性不強。請問正常這種二沉池的泥位計裝置方位在哪?
答復:應該沒太大問題的,既然是輻流式,裝置方位堰板半米,沒太大問題。你也能夠乘以一個批改系數即可,詳細按池地斜度再乘以0.95即可。
八、問題8:在城市污水處理中,懸浮物支形成的,怎樣處理?
九、答復:就懸浮物支,你的進水SS也不是太高,我想支的原因,因該和你的進水COD比較低,導致食微比過低,zui終呈現活性污泥簡單解體的體系老化癥狀。所以,能夠恰當的下降活性污泥濃度。
九、問題9:剩下污泥在濃縮池停留時刻過長,對體系形成什么影響。指的是濃縮池的上清夜。
答復:要看什么工藝了,要是除磷工藝影響較大,停留時刻過長,釋磷添加。不過一般回流污泥進入濃縮池后,停留時刻過長的上清液量限。對體系影響也有限。
十、問題10:低B/C比的化工廢水,BOD20mg/l左右,COD250mg/l左右,沒毒性,為上游企業預處理過的廢水,請問經過投加碳源培育好生化體系,能否使出水合格,COD小于60。
答復:估計比較困難,不知道水量多少呢?水量小的話,后段添加活性炭吸附看看。 還就是此COD是否隨同高SS,如果是那樣,去除好了SS,可能導致COD下降,那么仍是期望的。
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