處理量 |
0.5-50m3/h |
額定電壓 |
380v |
加工定制 |
是 |
水泵功率 |
0.75kw |
主體材質(zhì) |
碳鋼 |
一體化污水處理設(shè)備廠家 |
120*300*300 |
污水處理MBR一體化處理設(shè)備
微生物的強(qiáng)化作用包括生物量積累、生物活性刺激、專有菌種固定等,這一點在阿科蔓生態(tài)基和科亮生物帶中均有體現(xiàn),阿科蔓生態(tài)基以其兩段型和兩面型編織設(shè)計創(chuàng)造了菌藻共生體系,而科亮生物帶輔以科利爾活性菌亦形成的微生物處理系統(tǒng)。生物填料未來的發(fā)展應(yīng)以微生物的強(qiáng)化作用為著眼點,開發(fā)出具有高生物量、強(qiáng)生物活性、微生物菌種的新型填料。
污水處理MBR一體化處理設(shè)備
1、微生物的強(qiáng)化
微生物的強(qiáng)化作用包括生物量積累、生物活性刺激、專有菌種固定等,這一點在阿科蔓生態(tài)基和科亮生物帶中均有體現(xiàn),阿科蔓生態(tài)基以其兩段型和兩面型編織設(shè)計創(chuàng)造了菌藻共生體系,而科亮生物帶輔以科利爾活性菌亦形成的微生物處理系統(tǒng)。生物填料未來的發(fā)展應(yīng)以微生物的強(qiáng)化作用為著眼點,開發(fā)出具有高生物量、強(qiáng)生物活性、微生物菌種的新型填料。
2、污染物的富集
由于微污染水中污染物濃度低,不利于微生物的生長和繁殖,因此有必要將污染物富集以促進(jìn)微生物的生長,如生物活性炭技術(shù),起到了富集污染物的作用。人工固定化生物活性炭技術(shù) 是臭氧一生物活性炭技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和應(yīng)用。傳統(tǒng)的生物活性炭是在運(yùn)行中自然形成的,而人工固定化活性炭首先必需篩選和馴化出高活性的工程菌,然后將工程菌固定在活性炭上,從而使生物活性炭具有穩(wěn)定的有機(jī)物去除率。人工固定化生物活性炭是現(xiàn)今發(fā)展起來的微污染水處理新技術(shù),在一定程度上代表了當(dāng)今飲用水處理技術(shù)的發(fā)展方向。
3、填料的改性
填料的改性主要有親水改性與生物親和改性兩方面。親水填料比普通填料掛膜快、不易脫落、對污染物去除效果好;生物親和性填料不會對生物有任何損壞或副作用,利于微生物生長。
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水處理的故障,有外部原因,也有內(nèi)部原因?qū)е鹿δ芄收?,要作好有害物質(zhì)分類。識別其特征,首先要測定出水COD;分析污水處理中出水COD和BOD5值升高的現(xiàn)象,大多數(shù)由顆粒狀物質(zhì)或溶解性化合物質(zhì)引起,有多種方法可確定其產(chǎn)生的原因。
污水處理MBR一體化處理設(shè)備
1、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因1:
? ?可視度過低的原因,當(dāng)潛水墻后或出水渠中出現(xiàn)大絮凝物,或當(dāng)二沉池中的可視度小或降低時,由懸浮固體引起,當(dāng)出水可視度低于1.5米時,由溶解性污水內(nèi)含物引起。二沉池表面負(fù)荷過高,活性污泥中固體含量過高,此時必須注意:活性污泥中的污泥含量在24小時內(nèi)的降低值不得超過25%,而且必須避免因剩余污泥的抽出而導(dǎo)致出水中的NH4 +N含量升高。
2、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因2:
? 污泥指數(shù)過高,在回流比足夠的情況下,當(dāng)清水區(qū)的水深度小于1米時,并且污泥指數(shù)超過150ml/g時,必須采取措施改善污泥指數(shù)。回流比過小,回流比至少為流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改變二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就檢查污泥容積負(fù)荷q。
3、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因3:
? ?絮凝體破碎,可導(dǎo)致出水中可過濾物質(zhì)的高濃度,(>30mg/L或12TE/F),除氣量不足,氣體的形成,二沉池中污泥的停留時間過長。潛水墻和漂浮物去除率達(dá)不到效果。二沉池進(jìn)出水溫度差過小。管路堵塞。進(jìn)水COD負(fù)荷過高。
4、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因4:
? ?出水銨氮值過低;渾濁度升高;進(jìn)水量過高;回流污泥泵運(yùn)行故障;PH值過低或過高;污泥被機(jī)械粉碎;亞硝酸鹽含量升高。
識別特征1:進(jìn)水PH值高>8.5;
有堿性污水排入,損害或抑制微生物;
緊急措施:將污水導(dǎo)入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),持續(xù)測量硝化區(qū)PH值,當(dāng)PH值高于9時,加大曝氣強(qiáng)度。投加鐵鹽或鋁鹽以中和堿性污水,降低PH值。
識別特征2:進(jìn)水PH值低于6時;
有酸性污水排入,損害或抑制微生物;有侵蝕構(gòu)筑物的危險,有機(jī)酸的排入,還會增加有機(jī)污染物負(fù)荷量,進(jìn)而增加耗氧量。
緊急措施:將污水導(dǎo)入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),持續(xù)測量硝化區(qū)PH值,唯yi可行的措施是加入堿性物質(zhì)中和,緊急情況下可使用干熟石灰。
調(diào)試步驟
1)將清水注入氣浮池,以檢查池各部分有無滲漏情況。
2)對溶氣水泵灌水排氣,待啟動后,逐漸打開出口水管閥門,直至全部開足。
3)待溶氣罐內(nèi)水位上升,壓力達(dá)到水泵所能提供的zui大值時,突然打開溶氣罐出水閥門,以高壓水沖洗溶氣管,如此反復(fù)幾次。接著啟動空壓機(jī),待溶氣罐內(nèi)氣壓達(dá)490kPa時,同樣,突然打開溶氣罐出水閥門,以急速的氣流再次沖洗溶氣管道,并重復(fù)幾次。zui后,仍以高壓水沖洗幾次。這樣多次操作,直至溶氣管道沖靜,然后關(guān)閉溶氣水泵和空壓機(jī)。
4)打開接觸室及反應(yīng)室的放空閥門,使水位下降至一定高度或放空。
5)逐個安裝上釋放器,并用手旋緊。(不*扳手?jǐn)Q緊)
6)重新開啟溶氣水泵和空壓機(jī),待空壓機(jī)的壓力超過水泵的壓力時,稍稍打開閘閥,使氣水同時進(jìn)入溶氣罐溶氣,注意不能將氣閥開的過大,以免空壓機(jī)壓力急劇下降而產(chǎn)生水倒灌的現(xiàn)象。
7)當(dāng)觀察到溶氣罐水位指示管有一米左右水深時,應(yīng)全部打開溶氣罐出水閥門,并在接觸室觀察溶氣水的釋氣情況及效果。
8)用閘閥調(diào)控空壓機(jī)的供氣量,直至溶氣罐的水位基本穩(wěn)定在0.6-1.0米范圍內(nèi)(既不淹沒填料,也不能過低),少量的水位升降可用微啟溶氣罐放氣閥予以調(diào)整。將出水閥*打開,防止出水閥門處截留,氣泡提前釋出。
9)待溶氣與釋氣系統(tǒng)*正常后,開啟進(jìn)水閥門,同時投入稍過量的混凝劑。
10)控制進(jìn)水閥門,以限制進(jìn)水量在設(shè)計水量范圍之內(nèi)。
11)控制氣浮池出水閥門,將氣浮池水位穩(wěn)定在集渣槽口,待水位穩(wěn)定后,用流量計、水表等設(shè)備測量處理水量,并用進(jìn)出水閥門進(jìn)行調(diào)節(jié),直至達(dá)到設(shè)計流量為止。
12)在運(yùn)轉(zhuǎn)初期要不斷檢驗主要水質(zhì)指標(biāo)。不合格的出水,應(yīng)通過超越管道直接排入下水系統(tǒng),或回至集水池。合格后,才進(jìn)入后續(xù)處理構(gòu)筑物。如處理水質(zhì)過好,可逐漸減少藥劑投加量,直到正常。

