天津眾邁氯堿化工園區(qū)污水的處理
天津市眾邁環(huán)保設(shè)備科技有限公司位于環(huán)渤海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心——天津,公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售水處理設(shè)備、環(huán)保凈化設(shè)備于一體的綜合生產(chǎn)型企業(yè)。設(shè)備在銷(xiāo)往全國(guó)各地的同時(shí)也出口多個(gè)國(guó)家并得到客戶(hù)的*!
公司主營(yíng)產(chǎn)品有:地埋式一體化污水處理設(shè)備、油泥分離煉化設(shè)備、溶氣式氣浮機(jī)、板框壓濾機(jī)、二氧化氯發(fā)生器、飲用水消毒設(shè)備加藥裝置等各種環(huán)保產(chǎn)品。
目前公司污水處理設(shè)備在飲用水、市政污水、醫(yī)院污水、生活污水、機(jī)場(chǎng)污水、高速公路污水、景區(qū)污水、食品廠(chǎng)、工業(yè)循環(huán)冷卻水、中水回用等不同領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
公司擁有一批的科研技術(shù)及管理人才,可以針對(duì)同不客戶(hù)的要求,不僅可以向客戶(hù)提供的成品,而且還可以按照客戶(hù)的需求,提供技術(shù)方案,定制設(shè)備,系統(tǒng)設(shè)計(jì),工程實(shí)施,售后服務(wù)等服務(wù)。
天津市眾邁環(huán)保設(shè)備科技有限公司本著“科技興企、人才興企"經(jīng)營(yíng)理念和“質(zhì)量為先、誠(chéng)信為本"的企業(yè)宗旨,服務(wù)于社會(huì),回報(bào)于社會(huì),盡心盡力做好環(huán)保事業(yè)。
某化學(xué)工業(yè)園區(qū)以氯堿化工及下游產(chǎn)品生產(chǎn)為主。生產(chǎn)企業(yè)的廢水經(jīng)預(yù)處理后達(dá)到納管要求排入園區(qū)污水處理廠(chǎng)進(jìn)行深度處理,由于該園區(qū)廢水污染物復(fù)雜,水質(zhì)波動(dòng)沖擊負(fù)荷大,除含有硫化物、氯化物、氯乙烯外[1],還含有氯化苯、環(huán)己酮、PVC糊樹(shù)脂等難降解有機(jī)物,采用一般的物理、化學(xué)、生物法去除效果不理想,難以達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn)要求,故根據(jù)廢水特點(diǎn),采用細(xì)格柵—調(diào)節(jié)池—連續(xù)流砂濾—O3—ABAF—UV/H2O2工藝,使出水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
1. 進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
該工程設(shè)計(jì)處理量為10 000 m3/d,24 h運(yùn)行,主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
2. 廢水處理工藝流程及說(shuō)明
廢水處理工藝流程
綜合調(diào)研情況和實(shí)驗(yàn)室小試結(jié)果,確定以細(xì)格柵—調(diào)節(jié)池—連續(xù)流砂濾—O3—ABAF—UV/H2O2工藝處理廢水,
該污水處理廠(chǎng)主要處理化工廠(chǎng)廢水,B/C比較低,生化性差,若單獨(dú)采用物理化學(xué)方法去除污染物成本*;若單獨(dú)采用常規(guī)生物方法處理,則難以達(dá)到出水要求。
(1)廢水經(jīng)細(xì)格柵去除懸浮物后由潛污泵打至調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)池中進(jìn)行均質(zhì)、混合,適當(dāng)調(diào)節(jié)pH后經(jīng)立式泵提升至活性砂濾池、臭氧接觸池,經(jīng)臭氧氧化的廢水用泵提升至硝化濾池和反硝化濾池進(jìn)行生物處理,隨后溢流通過(guò)紫外消毒設(shè)備(備用保險(xiǎn)工序)進(jìn)入穩(wěn)定池達(dá)標(biāo)排放。
(2)污泥部分:污泥主要來(lái)自活性砂濾池和硝化、反硝化生物濾池的反沖廢水,經(jīng)污泥泵打入污泥濃縮池濃縮后進(jìn)入儲(chǔ)泥池,儲(chǔ)泥池內(nèi)污泥積存到一定量后,開(kāi)啟板框壓濾機(jī)脫水,外運(yùn)焚燒。
(3)空氣部分:連續(xù)砂濾采用空壓機(jī)供氣,實(shí)現(xiàn)氣提功能。硝化濾池工藝曝氣由獨(dú)立羅茨風(fēng)機(jī)提供,反沖洗由單獨(dú)羅茨風(fēng)機(jī)完成,同型號(hào)羅茨風(fēng)機(jī)全部有備用設(shè)備。
(4)加藥部分:水質(zhì)不穩(wěn)時(shí)根據(jù)pH變化向調(diào)節(jié)池加入少量的酸或堿;反硝化池中加入碳源,后根據(jù)實(shí)際情況改為加堿,以穩(wěn)定水體堿度;脫泥系統(tǒng)加入FeCl3和CaO。
(5)儀表及自控:主要安裝有pH、SS、COD、氨氮、硝基氮、ORP、DO、Cl-、溫度、流量等在線(xiàn)儀表;現(xiàn)場(chǎng)儀表及設(shè)備運(yùn)行情況通過(guò)PLC上傳控制室上位計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)進(jìn)行集中管理和控制。
2. 工藝說(shuō)明及主要設(shè)計(jì)參數(shù)
(1)格柵井及進(jìn)水泵房。細(xì)格柵井與進(jìn)水泵房合建,共1座。格柵井內(nèi)設(shè)置1道網(wǎng)板式階梯細(xì)格柵,柵距3mm,材質(zhì)為316L。泵房?jī)?nèi)設(shè)置3臺(tái)潛水離心泵,提升水至調(diào)節(jié)池,單泵流量270 m3/h,2用1備,1臺(tái)變頻。
(2)調(diào)節(jié)池。用于接納細(xì)格柵來(lái)水,對(duì)進(jìn)廠(chǎng)污水進(jìn)行水質(zhì)水量的調(diào)節(jié),減少因前方企業(yè)不達(dá)標(biāo)排放或事故排放導(dǎo)致的水質(zhì)超標(biāo)和水量波動(dòng)。半地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)置3臺(tái)泵,2用1備,單泵流量270m3/h;調(diào)節(jié)池內(nèi)水位低時(shí),開(kāi)啟泵將調(diào)節(jié)池內(nèi)水泵送至砂濾池。
(3)事故池。接納前方企業(yè)事故排放來(lái)水,與調(diào)節(jié)池合建。半地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)置2臺(tái)泵,1用1備,單泵流量50 m3/h。
(4)連續(xù)流砂濾池。主要功能去除進(jìn)水中的懸浮物,減小臭氧消耗量。1座,分2組,過(guò)濾面積6.25 m2。
(5)臭氧接觸池。對(duì)廢水進(jìn)行預(yù)處理,降解難降解有機(jī)物,1座(分2格)。
(6)硝化、反硝化濾池。硝化濾池去除污水中 BOD5、NH3-N,1座4格(與反硝化濾池合建),濾料高度4m,BOD5容積負(fù)荷為1.875 kg/(m3˙d),硝化容積負(fù)荷(氨氮)為0.500kg/(m3˙d)。反硝化濾池去除污水中硝態(tài)氮及SS,1座4格(與反硝化濾池合建),濾料高度2.5m,反硝化容積負(fù)荷(NO3--N)為0.188 kg/(m3˙d)。
(7)UV/H2O2紫外消毒車(chē)間。此車(chē)間具有2個(gè)功能,一是對(duì)濾池出水進(jìn)行消毒,二是在濾池出水COD超標(biāo)時(shí)投加H2O2,確保濾池出水COD達(dá)標(biāo)排放。采用6套中壓管道式紫外消毒反應(yīng)器,每2套串聯(lián)。共72支燈管,單支燈管功率3kW。
(8)污泥濃縮池。接納調(diào)節(jié)池的排泥、連續(xù)流砂濾池洗砂水和生物濾池反沖廢水的排泥進(jìn)行二次濃縮,達(dá)到進(jìn)壓濾機(jī)所需污泥濃度。
(9)污泥儲(chǔ)存池。接收污泥濃縮池內(nèi)污泥,進(jìn)行污泥儲(chǔ)存。
(10)脫水車(chē)間。設(shè)板框脫水機(jī)1臺(tái),處理絕干污泥1.6 t/d。FeCl3儲(chǔ)存投加,石灰儲(chǔ)存。
3. 調(diào)試和運(yùn)行
1 臭氧反應(yīng)池的調(diào)試
臭氧段主要利用O3在水中分解產(chǎn)生中間產(chǎn)物羥基自由基(˙OH),˙OH具有*氧化性,可與水中多種有機(jī)污染物反應(yīng),提高可生化性。調(diào)試開(kāi)始,筆者根據(jù)小試結(jié)果(COD去除率在30%~40%)及實(shí)際來(lái)水情況(COD約100 mg/L)確定進(jìn)水量手動(dòng)控制在170~200 m3/h,O3投加質(zhì)量濃度為80 mg/L,投加量為12 kg/h。從3 d的運(yùn)行情況看,COD 去除率好于實(shí)驗(yàn)結(jié)果,主要原因是進(jìn)水量達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)模,臭氧在池內(nèi)反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),批量運(yùn)行利用率高等。后降低臭氧投加量為60mg/L,去除率基本在30%左右,可達(dá)到后續(xù)工藝要求(見(jiàn)表3)。
(6)硝化、反硝化濾池。硝化濾池去除污水中 BOD5、NH3-N,1座4格(與反硝化濾池合建),濾料高度4m,BOD5容積負(fù)荷為1.875 kg/(m3˙d),硝化容積負(fù)荷(氨氮)為0.500kg/(m3˙d)。反硝化濾池去除污水中硝態(tài)氮及SS,1座4格(與反硝化濾池合建),濾料高度2.5m,反硝化容積負(fù)荷(NO3--N)為0.188 kg/(m3˙d)。經(jīng)過(guò)觀(guān)察發(fā)現(xiàn)pH對(duì)COD去除率的影響也較明顯,資料顯示pH的升高能夠促進(jìn)O3的分解,增加體系中的˙OH濃度,加快有機(jī)物的氧化分解,使很多具有毒性的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為低毒或無(wú)毒狀態(tài),終導(dǎo)致廢水的生物毒性顯著下降[2]。分析前期數(shù)據(jù),同時(shí)兼顧后續(xù)ABAF的好氧微生物活性,認(rèn)為pH在6.5~8.5較為適宜[3],確定進(jìn)水pH控制在7.5~8.5,進(jìn)一步穩(wěn)定了出水水質(zhì)。
整個(gè)過(guò)程無(wú)法去除氨氮,且氨氮有升高現(xiàn)象。分析原因可能為來(lái)水有機(jī)氮含量較高,經(jīng)氨化反應(yīng)后轉(zhuǎn)化為氨氮[5]。為使出水達(dá)標(biāo)購(gòu)置了硝化菌種,經(jīng)過(guò)篩選后選用北方某廠(chǎng)家菌劑,氨氮去除率可達(dá)到20%~50%。從硝化反應(yīng)的物料平衡入手,分析可能影響的因素,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水堿度偏低且堿度不穩(wěn),理論上1g氨氮氧化為硝酸鹽需消耗約7.07g重碳酸鹽(以碳酸鈣計(jì))堿度[6] ,于是增加了加堿的自動(dòng)裝置,通過(guò)加入來(lái)調(diào)整水中堿度。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸索,發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)這種進(jìn)水水質(zhì)堿度應(yīng)為理論消耗量的1.3倍以上;硝化反應(yīng)后堿度應(yīng)保持不低于70mg/L時(shí),方可保證硝化反應(yīng)較*。后考慮到硝化菌生長(zhǎng)周期慢、世代期長(zhǎng)的特點(diǎn),減少了硝化池反沖洗次數(shù),提高了處理效果的穩(wěn)定性。
隨著園區(qū)企業(yè)逐漸運(yùn)行正常,生產(chǎn)規(guī)模加大,處理水量逐步提高到7 000m3/d以上,進(jìn)水水質(zhì)也相對(duì)趨于穩(wěn)定,未對(duì)出水造成影響。因前面工序都達(dá)到單段設(shè)計(jì)要求,UV/H2O2工序只開(kāi)啟了紫外線(xiàn)作消毒使用。
3. 運(yùn)行階段
經(jīng)過(guò)4個(gè)多月的調(diào)試水量逐漸增加,又經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)可達(dá)到設(shè)計(jì)要求,COD <50 mg/L、氨氮<5 mg/L。COD、氨氮的去除率變化情況如圖2、圖3所示。
該系統(tǒng)對(duì)氯堿化工廢水有良好的處理效果,COD去除率為73.2%,氨氮去除率為84.6%,且進(jìn)水出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),出水水質(zhì)波動(dòng)不大,說(shuō)明該系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力較強(qiáng)。
