2022年2月11日,國家發展和改革委員會發布了《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南(2022年版)》的通知。作為高耗能行業之一的水泥行業,面臨著深化節能降碳的挑戰。
新規中,水泥行業節能降碳改造升級實施指南提到的推廣節能技術應用就涉及:水泥廠高效節能風機/電機。回轉窯系統是水泥生產的心臟,而高溫風機是回轉窯系統的重要組成部分和最大的耗電設備。窯尾高溫風機會將旋轉窯內的余熱廢氣引出,并通過預熱器對進入窯尾前端的生料進行預熱均化,降溫后的預熱廢氣又被高溫風機抽出進行處理。通過調整窯尾高溫風機轉速,達到合理的回轉窯內的氣壓和溫度,進而保證煤粉充分燃燒和生料在回轉窯內更好地煅燒。出于響應政策和降本增效的兩個目的出發,企業需要調整高溫風機以得到合理的風、煤、料匹配,進而達到最佳運行效果和降低生產能耗水平。
testo煙氣分析儀應用案例:
高溫風機運行現狀
下表是我司重要客戶某水泥廠在連續兩年內高溫風機運行參數及用電情況:
對于高溫風機而言,僅僅從風機運行參數(轉速、運行電流、C1出口負壓、C1出口溫度、投料量)和用電單耗,很難判斷出用風的合理性,
只是憑經驗判斷,C1出口溫度有所偏高,系統用風應該存在富余,但缺乏理論依據。
操作人員使用testo 350 煙氣分析儀,分別在分解爐出口、C1出口兩個取樣點進行抽取煙氣,在高溫風機正常運行885rpm下進行多次測量,數據如下表:
由數據看出,窯尾煙氣成分中O2含量達到5.0%以上,過剩空氣系數在1.45%左右,明顯超出正常控制要求(正常情況下O2一般在0.7-3.5%,過剩空氣系數一般在1.0-1.2%),這與之前根據C1出口溫度判斷的系統用風有所富余相吻合。另外,煙氣測量結果中CO濃度偏高,NOx含量偏低,說明系統煅燒溫度偏低,風、煤、料匹配不夠合理。據此,企業生產運維人員認為非常有必要對高溫風機轉速進行降轉調整,以確保系統用風的合理性。
高溫風機運行調整
生產運維人員和操作人員協商采取循序漸進的方式降低轉速,每次調整5rpm,且要保證系統穩定運行72小時以上,期間跟蹤煅燒變化及熟料質量,每天測量窯尾煙氣成分變化,煙氣成分典型數據記錄見下表:
通過煙氣測量結果看,煙氣中O2、CO濃度下降,CO2、NOx含量上升,空氣過剩系數降至1.20%以內,另外C1出口溫度下降約20℃,說明煤粉燃燒狀況改善,系統風、煤、料匹配趨向合理。
針對NOx含量偏高現狀,企業采取SNCR(選擇性非催化還原)技術,確保NOx排放達到標準要求。
testo煙氣分析儀成效
調整前后高溫風機運行參數及用電單耗對比見下表:
總得來說,經企業人員在近一個月內的調整,高溫風機轉速由885rpm逐漸降至860rpm,經企業生產運維工程師確認,燒成系統運行正常,臺時產量、熟料質量未受到影響。
高溫風機噸熟料用電單耗由10.59 kWh降為9.51 kWh,每年可節約用電170萬 kWh,年節約電費近百萬元。
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