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阜陽活性炭吸附*
Garmerwolde污水處理廠原主體工藝采用:B法。為應對不斷增加的污水量和更加嚴格的排放標準,該廠進行了提標改造。5年主要通過增加旁側流SH:RON(24kgN/d)以解決泥消化液處理問題,氨氮去除率95%以上,達到硝化階段節約能耗25%、反硝化階段節約外加碳源4%,減少5%的污泥產量。13年新增獨立運行的SBR好氧顆粒污泥系統(Nereda),增加產能2.86萬m3/d,好氧污泥顆粒化后6%顆粒大于1mm、生物量可穩定達到8g/L以上、SVI5值穩定在45ml/g左右,出水TN7mg/L,TP1mg/L,比傳統活性污泥系統能耗降低58-63%、占地減少33%、運行費用節省5%。本概況和提標改造的必要性1.1基本概況Garmerwolde污水處理廠位于荷蘭北部的格羅寧根市東北,規模約為7.4萬m3/d(27萬m3/y,約23.5萬人口當量),污水來源主要為市政污水。原工程主體采用:B法(見),活性污泥池有效容積為284m3,沉淀池有效容積為248m3。原工藝設計排放標準:TN12mg/L、TP1mg/L,出水排入附近河道。污泥消化產生的沼氣每年提供.8兆瓦電力。2提標改造必要性及存在問題隨著當地社會經濟的發展,現有污水廠的處理規模已經不能滿足需求,導致現有污水處理設施負荷過大,處理效率無法提升使得出水不能達到要求,特別是出水TN超標。據統計,該廠污泥脫水、濃縮等處置環節回流液提供了該廠氮負荷總量的大約34%,這對處理工藝的脫氮能力造成了顯現的難度,使得總氮控制目標的達成更加困難。因此為應對不斷增長的污水排放量,必須新建污水處理設施;解決污泥消化液高濃度含氮廢水回流產生的沖擊影響問題。
當有機廢氣的濃度達到2000PPM以上,有機廢氣在催化床可維持自燃,不用外加熱。燃燒后的尾氣一部分排入大氣,大部分被送往吸附床,用于活性炭再生。這樣可滿足燃燒和吸附所需的熱能,達到節能的目的。再生后的可進入下次吸附;在脫附時,凈化操作可用另一個吸附床進行,既適合于連續操作,也適合于階段操作。
阜陽活性炭吸附*
僅212年一年就發生三起因水冷壁爆管、空預器穿孔等問題導致的停爐事件。損失大,排煙溫度高。由于循環流化床鍋爐平均床溫在85℃至9℃間,盡管循環倍率較高,但排煙溫度都在15℃以上,甚至超過16℃,排煙熱損失大。電設備多,電耗較大。由于循環流化床鍋爐各類配風要求嚴格,對應配風風機較多,風機電耗較大。脫硝設備,氮氧化物排放控制困難。盡管循環流化床鍋爐采用了通過控制鍋爐床溫,控制氮氧化物生成的低氮燃燒技術,但氮氧化物無法有效控制,隨著環保管理要求越來越嚴,排放指標越來越低,僅靠此技術很難滿足將來環保發展要求。5爐內添加石灰石脫硫效率低,隨著環保管理要求越來越嚴,排放指標越來越低,僅靠此技術很難滿足將來環保發展要求。改造目的和總體思路提高鍋爐防磨性,減少鍋爐內部磨損,延長其使用壽命;增加尾部余熱回收設施,回收煙氣余熱,提高鍋爐熱效率;風機采用變頻技術,降低風機電耗,達到節能降耗目的;控制爐內鈣硫比,降低氮氧化物排放,增加脫硝設施,進一步控制和降低氮氧化物排放;增加備用石灰石系統,確保爐內脫硫系統正常,增加尾部脫硫設施,控制和降低排放濃度,確保排放達標。