詳細介紹
濰坊英創環保蕪湖屠宰污水設備生產廠家
宰豬污水處理設備常用的工藝流程,根據我公司的工程實例,確定宰豬污水常用的主體工藝流程為:
格柵+隔油池+預曝氣調節池+氣浮機+中間水池Ι+水解酸化池+二級接觸氧化池+沉淀池+中間水池Ⅱ+多介質過濾器+消毒池+清水池 水解酸化池、二級接觸氧化池、沉淀池、中間水池Ⅱ、多介質過濾器和消毒池組成了HY-SW型一體化宰豬污水處理設備。 流程說明:宰豬廢水經管網收集后進入污水處理系統,首先經格柵截留大塊懸浮物;出水自流進入隔油池,利用水、油和固體顆粒物的密度差及重力差別分別去除部分廢水中的動物油脂、固體懸浮物;出水自流進入預曝氣調節池,均衡廢水的水質水量;出水經泵提升至氣浮機,利用溶解于水的微小氣泡去除殘留于水中粒徑較小的分散油、乳化油、絨毛、細小懸浮顆粒等雜物;出水自流進入中間水池Ι,設泵提升至HY-SW型一體化宰豬污水處理設備,在HY-SW型一體化宰豬污水處理設備內,首先經過水解酸化池,水解酸化池內廢水在厭氧菌作用下,大分子有機物被分解成為小分子有機物,提高廢水的可生化性,減小后續好氧處理運行負荷;出水自流進入一級接觸氧化池,在好氧微生物的作用下將廢水中的有機物分解為水和CO2,更進一步去除廢水中的有機物等其他污染物;出水進入二級接觸氧化池,通過控制進氣量利用好氧菌種的反硝化作用,去除廢水中的氨氮,廢水得到進一步凈化;出水自流進入沉淀池進行泥水分離;出水經泵提升至多介質過濾器,進一步去除水中懸浮物;出水自流進入消毒池,經消毒后上清液進入清水池回用或排放。沉淀池活性污泥部分回流至HY-SW型組合式污水處理設備內部,剩余污泥由污泥泵打入污泥干化池,定期進行抽排外運處理處置。
設備說明
(1)格柵井
在綜合污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除生活污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續工作水泵使用壽命并降低系統處理工作負荷。
(2)調節池
綜合污水經格柵處理后進入調節池進行水量、水質的調節均化,保證后續生化處理系統水量、水質的均衡、穩定,并設置預曝氣系統,用于充氧攪拌,以防止污水中懸浮顆粒沉淀而發臭,又對污水中有機物起到一定的降解功效,提高整個系統的抗沖擊性能和處理效果。
(3)調節池提升水泵
調節池內設置潛污泵,經均量,均質的污水提升至后級處理。
(4)*生物處理池(缺氧池)
將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
(5)O級生物處理池(生物接觸氧化池)
該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。
(6)沉淀池
進行固液分離去除生化池中剝落下來的生物膜和懸浮污泥,使污水真正凈化。
(7) 消毒池
二沉池出水流入過濾消毒池進行消毒,使出水水質符合衛生指標要求,合格外排。
(8)污泥池
廢水首先經過粗細兩道格柵,粗格柵設在進水口處,以去除廢水中較大漂浮物,細格柵設置在提升泵房后,用以攔截廢水中的碎毛發和部分懸浮物,格柵出水經提升泵提升進入平流隔油沉淀池,一方面可以除掉漂浮的油脂、油塊,另一方面又可以使大部分不溶于水、密度大于水的雜質沉淀下來。沉淀池出水自流進入曝氣調節池內,調節水量,通過曝氣充分混合均勻水質,同時進行預曝氣。廢水隨后進入氣浮池內,通過投加適當的藥劑混凝和加壓溶氣氣浮,使水中的分散油、溶解油及其他部分雜質、SS 得到很好的去除。氣浮池出水進入UASB 厭氧池進行生化處理,通過微生物作用將復雜的有機大分子物質降解為簡單的有機物。廢水經UASB 后自流進入接觸氧化池,有效去除COD 和NH3-N。氣浮池、UASB 厭氧池、接觸氧化池剩余污泥進入儲泥池濃縮后,在污泥脫水車間用帶式濃縮脫水一體機進行壓濾脫水,干污泥定期外運處置,儲泥池上清液和壓濾液回流到廠區污水系統進行再處理。
2.2 工藝特點
UASB 反應器配水采用脈沖布水器進水布水,具有以下優點:(1)加大進液管的瞬時流量,防止管道堵塞,提高孔口出流速度,消除污泥層溝流的發生,使廢水與厭氧污泥充分混合傳質;(2)在脈沖進水時,可使UASB 反應器內反應物CH4和CO2迅速移出反應器;(3)能加快顆粒污泥的形成,特別是在前期調試階段甲烷產生量較少時更加適用。
本工程在UASB 反應器后加設沉淀池,其中設置污泥回流設施,其主要優點為:(1)污泥回流可加速污泥的積累,縮短啟動周期;(2)去除懸浮物,改善出水水質;(3)當偶爾發生大量飄泥時,提高了可見性,能夠及時回收污泥保持工藝的穩定性;(4)回流污泥可作進一步分解,可減少剩余污泥量。
接觸氧化法與其它生物處理方法比較,具有如下特點:(1)BOD 容積負荷高,污泥生物量大,相對而言處理效率較高,而且對進水沖擊負荷(水力沖擊負荷及有機濃度沖擊負荷)的適應力強;(2)處理時間短,因此在處理水量相同的條件下,所需設備較小,因而占地面積小;(3)能夠克服污泥膨脹問題。生物接觸氧化法同其它生物膜法一樣,不存在污泥膨脹問題,容易在活性污泥法中產生膨脹的菌種(如球衣細菌等),在接觸氧化法中,不僅不產生膨脹,而且能充分發揮其分解氧化能力強的優點;(4)可以間歇運轉。當停電或發生其它突然事故導致長時間的停車后,微生物為適應環境的不利條件,它和原生動物一樣都可進入休眠狀態,一旦環境條件好轉,微生物又重新開始生長代謝;(5)維護管理方便,不需要回流污泥。由于微生物是附著在填料上形成生物膜,生物膜的剝落與增長可以自動保持平衡,所以無需回流污泥,運轉十分方便。
3 主要構筑物及設計參數
3.1 預處理工藝
3.1.1 格柵
在進水口處設兩道人工清渣格柵,每道分別設置2 臺格柵互為備用,以去除廢水中的較大漂浮物,減輕后續處理單元的負荷。粗格柵采用循環齒耙清污機,柵條間隙為3 mm,柵前水深1 m,格柵傾角75°,格柵寬度0.8 m。細格柵采用轉鼓式格柵除污機,柵條間隙為1 mm,柵前水深0.9 m,格柵傾角35°,轉鼓直徑1 200 mm,功率1.5 kW。
3.1.2 隔油沉淀池及污泥池
因本工程廢水中含動物油、SS 質量濃度分別高達600、4 000 mg/L,很難利用生物的方法直接去除,經過隔油沉淀池的初步分離作用,能去除大量顆粒油,同時去除部分懸浮物。隔油沉淀池有效水深3.5m,設計流量400 m3/h,總表面積372 m2,水力停留時間為3.2 h。污泥池平面尺寸為4.0 m×10.0 m,配備2臺污泥螺桿泵,1 用1 備。
3.1.3 預曝氣調節池
屠宰加工廢水水質和水量在各個時間段變化相差很大,為使后續生化處理系統平穩正常運行,設置調節池控制水量和水質的波動。調節池尺寸為23.7m×17 m,有效水深7 m,有效容積為2 700 m3,水力停留時間為9 h。池內設有曝氣設備,起到攪拌作用,同時進行預曝氣,防止夏季池內產生臭味。
3.1.4 氣浮池
對于粒徑小于60 μm 的油粒及細小的懸浮固體,很難在隔油池中上浮出來或下沉到水底,設計采用高效淺層氣浮裝置,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體,池子較淺,整體呈圓柱形,結構緊湊。氣浮池采用圓形鋼制一體化設備,設計流量300 m3/h,池徑7.0 m,zui大處理能力160 m3/h,功率1.5 kW,撇渣功率1.1 kW。投加PAC、PAM 混凝劑,進行混凝氣浮,設計PAC 加藥量為60 mg/L,PAM加藥量為5 mg/L。
3.2 生化處理工藝
3.2.1 UASB 反應器
UASB 反應器采用鋼筋混凝土結構,通過配水、反應、三相分離過程,使水中的有機物與顆粒污泥充分接觸,產生劇烈反應,從而去除水中COD、BOD5同時增強廢水的可生化性。設計2 座并列池子,每座設計3 格,單格平面尺寸9.25 m×9.25 m,設計流量300 m3/h,有效容積3 291.4 m3,實際水力停留時間16.5 h,有效水深8.0 m,設計采用脈沖進水。設計使用脈沖布水器6 個,水量1 200 m3/d,三相分離器Ⅰ型18 個,Ⅱ型24 個,Ⅲ型12 個,集水罐18 個(長11.2 m),水封罐6 個(型號Φ1 500mm×3 000mm),氣水分離器2 個。
3.2.2 接觸氧化池
廢水經過UASB 處理后,BOD5、COD 已大大降低,但還達不到排放標準,在接觸氧化段對原水中的BOD5、COD 進一步降解,同時去除廢水中的氨氮。設計接觸氧化池1 座,分為4 格,有效容積3 695 m3,流量300 m3/h,停留時間17.8 h,池內采用組合填料2 145 m3,Φ150 mm×80 mm,微孔盤式曝氣池2 530個,Φ260 mm,處理能力2.5 m3/h。
3.3 深度處理
廢水經二沉池加藥沉淀后進入消毒接觸池,使用復合二氧化氯發生器消毒裝置,通過精密計量泵自動控制,在消毒池入水口處投加二氧化氯進行消毒,消毒池有效容積200 m3,出水檢測大腸桿菌小于5 000 個/L。
3.4 污泥處理
3.4.1 儲泥池
污水處理系統中產生的浮渣和生物污泥通過自流或用污泥泵打入儲泥池,混合后的污泥通過污泥處理間的螺桿泵抽吸至脫水機房進行壓濾脫水。儲泥池平面尺寸為10.0 m×12.0 m,有效容積580 m3。采用間歇排泥,污泥停留時間24 h。
3.4.2 污泥脫水
本工程污泥選用帶式濃縮脫水一體機(BSD-PD1500S7)對污泥進行脫水,數量1 臺,帶寬2 000 mm,生產能力40~60 m3/h,脫水前加入PAM 絮凝劑沉降污泥,改進污泥脫水性能。進泥平均含水率≤97.8%,脫水后泥餅含水率≤80%,PAM加藥量3~8 kg/t。
4 調試和運行效果
本工藝調試內容主要是UASB 池厭氧顆粒污泥的形成和接觸氧化池生物膜的培養馴化,其目的是選擇、培養適應實際水質的微生物;確定符合進水水質水量的運行控制參數。
考慮到培菌費用的節省和便于集中人力、物力,計劃整個培菌過程分3 個階段進行。第1 階段:先對1 組UASB 池和1#、2# 組接觸氧化池進行活性污泥培養;第2 階段:第1 組UASB 池厭氧污泥顆粒污泥形成后,以及1#、2# 組接觸氧化池生物膜掛膜成功后,進行第2 組UASB 池,3#、4# 組接觸氧化池的培菌工作;第3 階段:穩定運行調試;zui后進入連續生產運行。
4.1 UASB 反應器調試
UASB 反應器采用附近城市污水處理廠的厭氧脫水污泥,在中溫條件下(33~41 ℃)啟動,啟動濃度不低于10 kg/m3,啟動1 組(3 格)UASB 池使用厭氧污泥120 t,另一組使用第1 組馴化成熟的厭氧污泥。UASB 反應器接種厭氧污泥之后先用清水浸泡接種污泥2~3 d,再用稀釋的處理廢水活化接種污泥7~10 d,再開始向反應器中進料,進行厭氧反應器的初次啟動。
厭氧反應器啟動初期進水采用間歇脈沖進水,pH 控制在6.8~7.2 之間,初始的COD 污泥負荷率選用0.10 kg/(kg·d),當觀察到氣體產量增加并正常運行后,每周增加約16%,但不大于0.6 kg/(kg·d),初期保持較高的水力負荷(q>0.5 m3/(m2·h))。
4.2 接觸氧化池調試
接觸氧化池采用附近城市污水處理廠的好氧脫水污泥,投加活性污泥14 t,投加濃度約為1 000mg/L,投加完畢后,靜態悶曝24 h,每班排除部分上清液,開進水泵1 臺1 h,即每班150 m3,一天3 班,共進水450 m3/d,此階段不排泥,此后逐步加大處理負荷,同時進行進、出水水質及反映活性污泥性能指標的測定,包括SV、MLSS、SVI、COD、BOD5等。隨著微生物培養時間的增加,檢測到污泥中有大量活躍的原生動物和少量的后生動物,此時SVI=80~100 mL/g,SV=18%~20%,ρ(MLSS)=1 200~1 800mg/L,表明活性污泥培養基本成功。此過程大概持續30~40 d 左右。
4.3 運行效果
采用UASB+接觸氧化工藝處理該肉類加工企業的屠宰生產廢水能有效地去除水中的COD、BOD5、SS 及NH3-N,排放廢水達到肉類加工工業水污染物排放標準(GB 13457-92)中畜類屠宰加工一級排放標準。
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