湘潭藥廠污水處理設(shè)備裝置
水解酸化池
水解酸化池的啟動(dòng)主要是進(jìn)行池內(nèi)接種污泥的馴化及培養(yǎng)工作。工程接種污泥取自鄰近某制藥廠污水處理站的脫水污泥,馴化過程中,進(jìn)水pH控制在7.5左右,DO控制在0.3 mg/L,污泥干投加量在5~10 g/L。在馴化初始階段,水解酸化池平均容積負(fù)荷低于1 kg/(m3·d);隨著馴化過程的進(jìn)行,大約20 d后,平均容積負(fù)荷升到1~2 kg/(m3·d);大約30 d后,平均容積負(fù)荷可達(dá)到2.5 kg/(m3·d)以上,35 d后池內(nèi)填料掛膜效果明顯,系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行期。
接觸氧化池及反應(yīng)池
接觸氧化池的啟動(dòng)主要是進(jìn)行接觸氧化池內(nèi)所接種污泥的馴化及穩(wěn)定工作,經(jīng)過嚴(yán)格計(jì)算后,啟動(dòng)初期分別向每個(gè)接觸氧化池內(nèi)投加約8.2 t的脫水污泥,為了補(bǔ)充整個(gè)接觸氧化池內(nèi)部水環(huán)境中的碳、氮等營(yíng)養(yǎng)元素,還需分別投加約600 kg的工業(yè)葡萄糖及60 kg的工業(yè)尿素。啟動(dòng)初始階段,接觸氧化池的進(jìn)水水量按設(shè)計(jì)水量的25%進(jìn)行進(jìn)水,同時(shí)通過改變調(diào)節(jié)池內(nèi)NaOH的添加量來(lái)嚴(yán)格控制廢水的pH穩(wěn)定維持在7.5左右,pH穩(wěn)定后才能開啟池內(nèi)的曝氣系統(tǒng),曝氣法則采用悶曝法悶曝(關(guān)閉進(jìn)水但連續(xù)曝氣)8 h后,停止曝氣并保持池內(nèi)廢水靜置沉淀約0.5 h,隨即再次開啟曝氣系統(tǒng)接著悶曝,如此反復(fù),悶曝氣3 d后,視池內(nèi)廢水液位而適時(shí)補(bǔ)充少量廢水。且在曝氣過程中隨時(shí)監(jiān)控DO及氣水比,接觸氧化池內(nèi)DO佳質(zhì)量濃度范圍為2~4 mg/L,氣水比35∶1,操作人員每天需定時(shí)測(cè)定池內(nèi)污泥沉降比及進(jìn)出口COD,以隨時(shí)掌握污泥沉降比及進(jìn)出口COD變化。接觸氧化池啟動(dòng)調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn):約7 d后,在池內(nèi)填料表面形成了很薄的一層生物膜,約20 d后,轉(zhuǎn)變?yōu)橐粚映群谏锬ぃ藭r(shí)接觸氧化池可按設(shè)計(jì)水量進(jìn)水即可。接觸氧化池掛膜在穩(wěn)定運(yùn)行30 d左右基本完成,性能良好的活性污泥就基本形成了,平均容積負(fù)荷可穩(wěn)定維持在0.62 kg/(m3·d)左右,即可初步判斷該接觸氧化池啟動(dòng)成功。反應(yīng)池絮凝沉淀反應(yīng)選用的混凝劑為聚合氯化鋁(PAC),污泥濃縮助凝劑為聚丙烯酰胺(PAM),在調(diào)試過程中確定PAC的添加量以5%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為宜,PAM的添加量以0.5%的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為宜,此時(shí)混凝及二沉池出水COD去除率大可穩(wěn)定在50%左右。而污泥濃縮助凝劑PAM佳投加量為3.0 kg/t。
(1)工程實(shí)踐表明:運(yùn)行水解酸化+生物接觸氧化+絮凝沉淀組合工藝處理此類廢水,工藝流程周期短、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、處理效果好,該中藥廢水處理系統(tǒng)穩(wěn)定。運(yùn)行期間,廢水中的COD、NH3-N、SS、BOD5平均去除率分別可達(dá)到94.9%、60%、87.5%、97%,終出水水質(zhì)可以達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。
(2)經(jīng)過預(yù)處理的水解酸化階段,可以有效地將初始廢水中難生物降解的大分子有機(jī)污染物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易降解的小分子有機(jī)污染物質(zhì),大幅度提高此類廢水的可生化性。而生物接觸氧化工藝顯著的特征是其較強(qiáng)的耐沖擊負(fù)荷能力,同時(shí)可以保證池內(nèi)良好的微生物活性,其次由于在接觸氧化池內(nèi)的微生物是以整體生物膜的形式附著在載體填料上,很大程度地減少了曝氣池出水中因被夾帶而被迫流失的污泥,大大減少了剩余污泥的產(chǎn)生,很好地保證了后續(xù)絮凝沉淀工藝處理效果。
(3)該廢水處理工程中的單體構(gòu)筑物均采用地下式或半地下式構(gòu)筑物形式,不僅能滿足工藝流程的要求,同時(shí)盡量利用施工場(chǎng)地原有地理優(yōu)勢(shì),充分地降低了動(dòng)力費(fèi)用。各構(gòu)筑物間位置合理,工藝管道線路短、構(gòu)筑物布局緊湊。項(xiàng)目運(yùn)行后達(dá)到預(yù)期的處理效果,處理后的水可以得到很好回用,既節(jié)約了水資源,又減少了廢水排放量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。
湘潭藥廠污水處理設(shè)備裝置