李明
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不銹鋼防爆接線控制箱
本項目的控制系統監控成品罐區的各項參數,影響著成品裝車。因此,項目實施的難度主要集中在項目施工。即便在整個裝置停車大修期間,罐內也存有物料,很多時候需要進行物料裝車作業。因而,需要在開工前制定詳細的施工方案,確保不因系統技改出現各類生產或安全事故。
(1)原有系統在線運行,安裝新系統新系統沒有*上線前,舊系統需保持運行狀態。本項目施工需要先將新系統安裝調試完成,逐罐進行切換,縮短罐區測點切換時間。在裝置停車前1個月,開始機柜安裝、橋架安裝,電纜敷設等工作。完成這些工作需要在罐區圍堰內進行動火作業,根據現行的安全管理要求,需要完整的工藝交出及監控措施。本項目施工時編制了詳細完整的控制措施,并由公司安監部安排人員參與作業監護。由于涉及到爆炸危險區域內動火作業,作業前需編制詳細的作業方案,過程中應嚴格按照方案提出的措施執行。
(2)新系統上電調試
新系統安裝完成后,立即開始上電調試工作。由于現場測點未接入系統,當前階段可以完成的工作是將廠家的組態程序導入新系統,對各類IO點抽查測試,基本是每個卡件只抽查一個點。工藝人員核對聯鎖和操作畫面組態,發現問題及時修改。這部分工作能夠保質保量提前完成,是縮短系統切換時間的根本保證。同時完成主電纜的剝線、校線工作,準備按照工藝交出計劃,逐罐進行系統切換。
(3)系統切換
不銹鋼防爆接線控制箱 新系統調試正常,主電纜敷設完成,校線完成,開始按照工藝交出的罐進行系統切換。限于現場條件,原有RTU的防爆接線箱安裝在就地控制柜內,為了利用就地控柜,只能先拆除原有RTU防爆箱,安裝新的防爆接線箱,此時該RTU所帶罐處于進出口閥均關閉狀態,物料無進出,工藝人員采用就地儀表監控物料狀態,每個RTU切換時間約為10h。在原RTU系統中,所有點均在同一個RTU中接線,新系統將DCS、SIS、GDS分別獨立設置。因此,在現場也按照測點接入的系統分別設置防爆接線箱,不僅符合規范要求,同時也便于后續維護。
(4)舊系統拆除
系統切換完成后,現場的RTU已拆除完畢,需要拆除的還有原操作室的RTU供配電柜,拆除新機柜間的暖氣管線,這些工作完成后,進行玻璃幕墻施工,將原有操作室的一部分變更為機柜室,如圖1所示。
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