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安徽亨利儀表電纜有限公司

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電纜中間頭過熱及其在線監測

2017-4-29  閱讀(443)

1 事故實例 

  (1) 遼寧某電廠曾發生電纜頭故障,導致電纜著火,同時引燃相鄰電纜,當消防人員撲 滅剛要離開時,電纜再次爆燃,當場燒傷數人,造成群傷事故。 

  (2) 黑龍江某電廠試驗人員查找電纜故障時采用電容脈沖擊穿法,上午沒找到故障點, 此時故障點已被擊穿并引燃該處的電纜,幾小時后電纜溝引起火災,電纜大面積著火,造成 被迫停機的重大事故。 

  (3) 吉林某電廠2號循環水泵的電纜中間接頭過熱引起火災,燒毀該溝內所有動力電纜 及控制電纜,造成2臺100 MW發電機組被迫停機。 

  (4) 吉林某電廠因一條循環水泵的電纜中間接頭過熱,引燃并燒穿同一電纜槽盒的其它 循環水泵電纜,造成2臺200 MW機組被迫停機。 

  分析上述事故可見,電纜溝發生火災的特點:從電纜頭過熱到火災發生的速度比較緩慢, 時間較長;對質量差的電纜接頭,通過預防性試驗很難查出;電纜溝火災發生前,有絕緣燒 焦的氣味并產生煙霧。 

  經過分析可以認定,事故的直接原因是由于電纜中間頭制作質量不良,造成電纜頭在運 行中過熱,燒穿絕緣,99%終導致電纜溝火災。 

2 電纜頭過熱原因 

  電纜頭發生過熱的主要原因是電纜中間頭制作質量不良,具體有以下幾種情況: 

  (1) 電纜頭的壓接管壓接不緊,壓接頭接觸電阻過大,在運行中過熱。 

  (2) 電纜頭的三相壓接頭幾何位置不對稱,產生不對稱電場,加快絕緣的老化。 

  (3) 電纜頭絕緣填充物及熱縮管在制作中產生的殘余氣泡,在電場作用下發生局部放 電,99%終導致絕緣擊穿; 

  (4) 電纜頭制作過程中,壓接管壓接后的金屬毛刺處理不凈,運行中產生放電,99% 終導致絕緣貫穿性放電。 

3 電纜溝火災防范措施 

  為防止電纜溝火災的發生,需要在運行中加強電纜頭溫度監測,及時判斷故障點,把故 障消滅在萌芽狀態。 

(1) 多年來許多發電廠采用人工每天對電纜中間接頭溫度進行巡測,并根據溫度的變化 來分析其運行狀況。雖然耗費比較多的人力,但避免了多次事故的發生。 

(2) 為實現實時準確監測,針對電纜溝火災故障前的特點(電纜頭溫度升高、產生煙霧), 可采用XSJ-2000型電纜在線監測系統。 

4 XSJ-2000型電纜在線監測系統簡介 

  4.1 系統特點 

  該系統采用了的通訊技術、微處理器技術、數字化溫度傳感技術及 離子感煙技術,具有新型的低溫、強電場、潮濕環境運行技術,具有抗電纜溝內強大電場干 擾的性能,可準確完整地把數據傳送至監視終端。 

  4.2 溫度的連續監測 

  本系統可實現溫度的連續測量。通過連續對電纜頭或電纜本身的溫度測量,能夠預測故障趨勢,及時提供電纜故障部位。 

  4.3 煙霧的監測 

  離子型感煙裝置能夠檢驗電纜溝道中的煙霧,這種煙霧是由于電纜頭發熱及燒損絕緣層 而產生的。 

  4.4 人機界面 

  該系統具有良好的計算機界面,可顯示電纜溝道模擬圖,顯示傳感器所監測的實際位置 及所有電纜型號、長度、截面、中間接頭斷接畫面、事故音響報警;并可通過計算機的電纜 溝道模擬圖直接查看電纜頭故障的實際位置,大大提高了電纜運行的可靠性及技術管理水 平。 

  4.5 通訊接口 

  本系統采用標準通訊接口和通訊協議, 系統可與MIS管理網互聯。 

  4.6 體系結構 

  XSJ-2000采用全數字化網絡結構,提高了整個系統的抗力。為有效地防止電纜溝 內的高電壓串入操作監視站,避免人員及設備受損,系統采用雙隔高浮動總線技術,將操作 站和分布于電纜溝內的集線器連接起來。雙保證系統能在惡劣環境下可靠運行。 

5 電纜在線監測系統使用效果 

  牡丹江第二發電廠自1999年12月開始使用電纜在線監測系統后,發現了4次電纜中間頭 溫度急劇上升現象,因處理及時,均把事故消滅在萌芽之中。在處理電纜中間頭過熱的過程 中發現,壓接管處的絕緣均有過熱燒黑現象,這就進一步說明電纜在線監測系統能為現場狀 態檢修提供重要的理論根據。

 電力系統內因電纜中間頭過熱而引起的重大火災事故屢見不鮮,直接威脅了發電廠的安全生產,并造成嚴重的經濟損失。 



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