西門子煙氣脫硝氨逃逸應用于火電廠SCR法脫硝及控制系統
我國是以煤炭為主要能源的發展中國家,每年直接用于燃燒的煤炭達12億噸以上,煤炭燃燒后排放出大量的污染物,如SO2、SO3(通稱SOX,硫化物);NO、NO2(通稱NOX,氮氧化物);CO2;粉塵等。大量的污染物已在局部地區造成了酸雨等現象,嚴重危害著生態環境,在上也造成很大影響。而目前在我國的電力電源結構中,燃煤發電仍占電力總量的75%以上,因此火電廠已經成為我國主要的大氣污染源之一。
NOX(氮氧化物)對大氣環境的污染除了與其他化合物一起造成酸雨,對土壤和水生態系統帶來不可逆的后果外,還由于它們參與光化學煙霧的生成而受到人們的重視。日本、歐洲等發達國家早在八十年代已開始在火電廠應用脫硝控制技術,并在某些核心技術的研究取得了壟斷地位。而我國近幾年也開始加大對煙氣脫硝控制技術的研究及應用,如2006年年底前我省投運的寧海國華電廠#4機組、大唐烏沙山電廠#4機組,成為*采用煙氣脫硝技術的600MW機組。
1 SCR法脫硝原理
火電廠的脫硝控制技術方式一般有燃燒控制脫硝和煙氣脫硝等。煙氣脫硝技術按其作用原理不同,可分為吸收、吸附和催化還原等三類。
吸收法:向煙道內直接噴入吸收劑(如水、堿溶液、稀硝酸等),吸收煙氣中的NOx物,由于NOx物難溶于水和堿液,因此常采用氧化、還原或配合吸收的辦法以提高NOx物的凈化效率。
吸附法:用浸漬了碳酸鈉等吸附劑的圓球等作為觸媒,用來吸附去除煙氣中的NOx物,雖然凈化效率高,但吸附容量小,吸附劑用量大。
催化還原法:利用催化劑或高溫等條件來提高、加速煙氣中NOx物與還原劑的還原反應,還原成無污染的氮氣和水,從而達到凈化NOx物。其中催化還原法由于脫硝效率高、投資運行成本相對較低,因此催化還原法目前占主流地位。
催化還原法又根據是否采用催化劑分為選擇性催化還原法(簡稱SCR)和選擇性非催化還原法(簡稱SNCR):
SCR還原法的原理,是還原劑(NH3、尿素)在催化劑作用下,選擇性的與煙氣中的NOX物進行還原反應,生成N2和H2O,而不是被O2所氧化,故稱為“選擇性",其主要方程式為:
4NH3 + 4NO + O2=4N2 + 6H2O
4NH3 + 2NO2 + O2=3N2 + 6H2O
SNCR還原法與SCR還原法不同處,是不采用催化劑的情況下,用還原劑(NH3、尿素)直接與煙氣中的NOx物在高溫下進行還原反應。其特點是:不使用催化劑;脫硝還原反應所需的溫度高,以還原劑為氨為例,反應溫度窗為870~1100℃;投資省、可以直接使用尿素;脫硝效率低(30~50%)、運行的可靠性和穩定性不好。
綜合比較,SCR法由于還原反應溫度要求低,可安裝在鍋爐尾部,具有對爐膛影響小;脫硝效率高,用于電站鍋爐時脫硝效率可達到85%以上;氨逃逸率低等優點。因此SCR法在工業上得到了廣泛應用,也是目前用于固定源NOx治理的一種的脫硝工藝。
2大唐烏沙山電廠SCR法脫硝工藝流程
烏沙山電廠#4爐脫硝系統采用SCR脫硝技術,以液氨為還原劑,引進法國的FLOWTECH公司工藝技術,主要核心設備催化劑由奧地利CERAM公司提供,煙氣成套分析儀由德國西門子公司提供。該脫硝系統包括煙道系統、SCR反應器、催化劑、氨噴射系統、氨的制備及供應系統、吹灰系統、控制系統及儀表和電氣系統等,在國內600MW機組中應用,其工藝流程如圖1。
SCR法脫硝工藝流程是,液氨儲罐中的液氨(約1.6MPa G)通過壓力調節閥將壓力減到0.2-0.6MPa G進入到氨蒸發器蒸發,經氨氣緩沖槽后,控制一定的壓力及流量與稀釋空氣在混合器中混合均勻,zui后經噴氨格柵噴入煙道,在SCR反應器內進行脫硝反應。
0.2-0.6MPa G的液氨進入氨蒸發器內的蒸發管道受熱蒸發到40℃,加熱源為蒸發器內的蒸汽管道(350℃、1.29MPa G的輔助蒸汽),蒸發器的殼程充裝約140kg的純甲醇,這樣可以確保液氨蒸發過程中不引起凝結水凍結堵塞氨蒸發器。甲醇正常操作壓力0.1MPa G,避免甲醇急速受熱,給定0.8MPa G聯鎖報警,此時關閉蒸汽進口控制閥門,該閥門與氨氣出口溫度聯鎖控制,調節輔助蒸汽進量,保證氨氣出口溫度40℃左右。
氨氣系統緊急排放的氨氣,排入氨氣稀釋槽中,經水的吸收排入廢水池,再經由廢水泵送至廢水處理廠處理。廢水池設有液位報警聯鎖,控制廢水泵的開停。
氨站和SCR反應器區均設置氨氣泄漏監測器,測得環境中氨氣濃度過高,則報警并采取相應得措施。根據SCR反應器的煙氣流量和進出口煙氣中的NOx含量計算出的氨氣用量,由流量調節閥控制由氨站過來的氨氣進入SCR反應器,其邏輯見下節的控制邏輯圖及說明。
3控制系統介紹
SCR脫硝系統在我國尚屬起步試運階段,除其核心技術—催化劑技術掌握在歐洲、日本等發達國家外,其控制系統相對火電廠的主機系統或脫硫系統來講比較簡單。
大唐烏沙山電廠#4爐脫硝的控制系統主要包括氨控制系統、吹灰控制系統、煙氣測量系統、電氣測量控制系統等。其中氨控制系統為主要控制系統,它主要包括液氨、氨氣、氨和空氣混合系統的控制。
當氨管上閥門打開時,通過流量控制閥氣動氨檢測系統,氨氣流量顯示在控制回路中。
NOx總量可通過煙氣監測系統得到(煙氣量可從鍋爐DCS系統獲得),在反應器進出口測量NOx濃度(煙氣成套分析儀)。
NH3總量計算的標準方法是根據進出口NOx濃度的差值和煙氣量來決定。
上述信號按照設定的計量比放大(一般設定1.03),NH3摩爾量根據要捕獲的NOx摩爾量來決定。通過進口NOx測量值,NH3的理論計算值,出口NOx濃度值等就可以計算得到控制系統噴入NH3總量的反饋值。
這個NH3反饋值代表了氣態NH3的遠程控制值。反應器進出口O2含量用來折算進出口煙氣的NOx濃度到6%O2含量的標準值。
可以通過改變內部的或外部的設定值來自動控制NH3的檢測值。外部值指的是通過計算得到的NH3的控制值,內部值指可以通過計算機設定的值,通常根據外部設定值來考慮相應的操作。
為了防止催化劑表面地積灰堵塞反應器,設計采用聲波吹灰及控制系統。每層布置4個聲波吹灰器,預留層留有接口,初始設置清灰為每10分鐘吹10秒鐘,每次一組2個喇叭在同一時間運行,*組運行停止40秒鐘后第二組開始清灰??梢栽诂F場調節清灰時間和間隔。
3.2 DCS控制系統介紹
脫硝DCS系統采用與主機系統一樣的硬件(上海??怂共_公司)。脫硝系統相對主廠房或脫硫系統來說,其需控制設備的點數較少,下表為烏沙山電廠#4機組脫硝的DCS系統的信號表:
以上統計未包括脫硝與主機的聯絡信號、系統備用點等。
控制系統安裝需注意事項:
(1)根據DCS廠家要求做好脫硝DCS系統的接地工作,其系統地、信號地、本安地應單獨接地;
(2)由于氨為腐蝕性、易燃易爆物,在儲氨區、以及氨管周圍5米內均為防爆區域;
(3)從氨區(防爆區域)送至脫硝的DCS機柜的信號,其電纜宜采用本安型電纜,其信號應*安全隔離柵進行隔離后,再進入DCS卡件。
(4)做好氨區所有電氣設備的防爆封堵措施,及設備接地工作。
4系統調試
脫硝系統進入系統調試前,首先應滿足系統邊界條件,即
(1)所需電源已經接入到脫硝系統且可投運;(2)工業用水母管和循環排污水母管已經與供水系統接通且可投運;(3)脫硝系統壓縮空氣母管已經與系統接通,且可投運;(4)脫硝廢水排放系統管道與廢水接受系統接通,且可投運;(5)脫硝還原劑——液氨可以按設計要求投入使用;(6)業主脫硝化驗室設備已經校驗合格,且可投運。
其次設備單體調試工作基本結束:
(1)擬進入脫硝系統調試的所有設備的單體調試已經基本合格,單體調試記錄并經過鑒證認可;(2)管道壓力試驗和管道的沖洗和吹掃合格;(3)管道與設備的連接完成;(4)管道濾網和孔板按設計要求已經安裝完成. (包括臨時項目);(5)所有轉動機械的潤滑油和潤滑脂的油位正常;(6)現場所有儀表安裝完成并已單體調試合格;(7)所有接線均已完成;(8)DCS系統已供電;(9)電機的單體測試已完成。
完成上述工作后,進入系統調試流程,調試準備&調試的程序的概要如圖3所示:
調試中注意事項:
(1)完善接地系統:由于氨是腐蝕性、易燃易爆物,除系統的原有接地外,還需要注意氨管路的接地及儀表端的本安接地。DCS系統通電調試前,應對系統地、信號地、本安地、保護地等進行檢查,保證接地的電阻符合設計及一點接地要求,防止干擾信號串入燒壞卡件。
(2)防止氨氣泄漏:在氨系統投入前,氨系統的管道應經水壓試驗合格、以及氨氣泄露報警系統已投入。在調試中曾發生氨管道法蘭面泄漏,由于氨氣泄露報警系統的檢測報警,消除了事故的隱患。
(3)注意儀表調試:由于本系統的核心控制是氨氣的流量控制,而氨氣控制的依據則是煙氣的進出口兩側的含量分析,因此必須按廠家要求,用標準氣瓶對分析儀表進行調校。在調試間,曾發生由于氨氣流量變送器的量程設計偏大,在氨氣投入的情況下,顯示為零,致使自動投不上,開始懷疑測量管路受堵,后經改用合適量程的變送器,故障消除。
(4)關注風機運行:由于反應器、擋板及煙道等增加了煙氣的流動阻力,使引風機的出力增加。在調試期間,應注意風機的運行參數。
5烏沙山脫硝工程總結
本工程從投運至今,已經多月正常運行,各項指標均達到或超過設計值。
(1)由于技術方FLOWTECH公司對烏沙山電廠進行了精心的流場模擬試驗和1:10的物理模型試驗,使各部分煙氣流場均勻。運行結果證明沒有出現大的積灰等現象。
(2)煙氣進口擋板門的位置不妥:由于煙氣旁路系設計后期增加,造成擋板門只能設在垂直向上的部分,使擋板下部成為煙氣死區,可能會造成積灰。
(3)采用聲波吹灰器的設計:吹灰器能夠清除催化劑上粘附的飛灰,防止催化劑堵塞。本工程灰份的粘度低,飛灰的含量適中,因而選擇了聲波吹灰器。這種類型的吹灰器的結構十分簡單,占用空間小,維護方便,吹灰效果好。在本工程運行了一個月后打開檢查發現催化劑表面很干凈,沒有積灰,證明聲波吹灰器的選擇是合理的。
(4)導流板的設計:導流板是反應器內十分重要的組件,其設計的合理與否將直接影響煙氣流場分布的均勻性,從而對催化劑的性能產生直接的影響。經技術方FLOWTECH公司采用CFD與模型模擬實驗,提出的導流板,形式簡單、數量合理,但是效果好,防磨性能好。
(5)整流器的設計:整流器能夠使煙氣垂直流向催化劑,消除飛灰的偏離,降低對催化劑的磨損。本工程的整流器結構采用篩網形式,分塊預制,分塊安裝,降低了制造難度。隔板的間距分布合理,不容易積灰,壓降小。
(6)分析儀表靈敏穩定:德國西門子公司整套煙氣分析儀,使用取樣風機抽取煙氣,用抽取法進行進出口NOx的檢測,檢測結果穩定可靠,對SCR的控制非常有利。
(7)氨控制系統:由于控制邏輯合理,儀表,使脫硝效率跟隨響應速度非常快,調節非常靈敏,在噴氨量變化50g/min時,1分鐘內脫硝效率變化1%。在使用一層催化劑(預留兩層備用)的情況下,脫硝效率可達到50%以上,因此整個工程脫硝效果還是非常好的。
6結束語
隨著人們對大氣環境污染的日益重視,火電廠煙氣脫硝技術將得到廣泛的應用。本文以大唐烏沙山電廠#4爐脫硝系統為例,詳細地介紹了SCR法煙氣脫硝法的原理以及其控制系統的構成、調試等,拋磚引玉,希望能使人們對火電廠的煙氣脫硝技術有所了解,以便能更好地治理環境問題。
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