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淮安祥瑞儀表有限公司
閱讀:702發布時間:2013-9-12
通過以上分析,為了保證機組既能運行到計劃檢修時間,又能避免機組出現2次損壞,對氨氣壓縮機密封油高位槽液位進行實時監護,為此制定如下監護運行措施以保證氨壓機的正常運轉:
(1)電儀部在現場玻璃板液位計處加裝一攝像頭,在機組控制室安裝監視器,采用手動調整液位調節閥手輪的方式。
(2)交接班時必須在現場玻璃板液位計進行液位確定,對照玻璃板液位計和控制室監控器的實際液位指示,每班至少在現場玻璃板液位計進行4次液位確定。
(3)監控器監控的位置在從下至上第4個玻璃板處,液位波動控制范圍為75%至85%。
(4)機組現場設專人對監視器液位進行不問斷的監護,并及時作出調整,嚴禁液位高跑油、液位低跳車。
(5)中控在對氨壓機轉速、防喘振閥操作時應緩慢進行,同時通知機組人員,以加強對高位油槽液位的監控。
(6)當氨壓機意外停車時,也應對高位油槽液位及時調節, 以保證密封油系統能夠正常運行。
7月9日7:00啟動冷氨生產泵P1901時,泵不打量,隨后將泵隔離出來檢查入口濾網,發現濾網及泵入口管線已被“絮狀”油(潤滑油遇冷氨后的凝結物)堵滿。通過工藝采取有效的措施和設備的積極配合,到下午4:30,V1901及P1901入口管線內的“絮狀”油被清理干凈,清理出油8余桶。7月10日4:00冷氨生產泵P1901又不打量了,按照9日的方法措施又清理出“絮狀”油近6桶。前后共清出14余桶油(此部分油已被做污油有效回收),經過此次氨氣壓縮機后續系統的排油,結合以前的分析,驗證了以前的分析是正確的。借8月11日系統停車的機會,電儀部更換了密封油高位槽的液位變送器,機組開車后,密封油高位槽液位穩定,機組再未出現跑油現象,到目前一直運行正常,證明之前的判斷是*正確的。
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擴散硅壓力變送器:http://www.99yb.net/products/bsq/808.html
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